辽宁省教育厅高等学校科学研究项目(LS2010073)
- 作品数:13 被引量:27H指数:4
- 相关作者:姚继权李晓豁赵书强魏晓华焦丽更多>>
- 相关机构:辽宁工程技术大学宁夏大学阜新矿业(集团)有限责任公司更多>>
- 发文基金:辽宁省教育厅高等学校科学研究项目中国煤炭工业协会科学技术研究指导性计划项目更多>>
- 相关领域:矿业工程自动化与计算机技术更多>>
- 纵轴式掘进机横向截割时侧向振动分析研究被引量:9
- 2012年
- 纵轴式掘进机在横向截割过程中,截割头受到外界随机动载荷的作用,掘进机的侧向受力情况变得非常复杂。通过建立纵轴式掘进机横向截割时的侧向动力学模型,求解出掘进机在不同工况下的履带侧向振动变化情况,得出掘进机履带在不同横向摆角下的侧向受力仿真曲线,为研究掘进机横向截割时的动态特性、稳定性和可靠性提供理论依据,也为其他履带式车辆研究动力学问题提供了参考。
- 姚继权李晓豁倪杰
- 关键词:纵轴式掘进机
- JSDB-19型双速多用绞车制动系统改造研究被引量:3
- 2018年
- 国产JSDB系列双速多用绞车是原有老式回柱绞车的更新换代产品,将老式绞车的蜗轮蜗杆传动改为齿轮传动,通过操作变速手柄,可实现2个速度,慢速时相当于回柱绞车,快速时相当于调度或运输绞车,属于双速多用,有效地提高了作业效率[1-4]。但是,JSDB系列双速多用绞车在结构设计上仍存在一些不足,其主要问题表现在制动系统。如JSDB-19型双速多用绞车的原制动系统有安全闸和工作闸2副闸,安全闸采用电力液压推动器,安装在电机联轴器轴上;工作闸为带式手动闸.
- 张百飞姚继权李秋红乔岑飞雪
- 关键词:回柱绞车制动系统电力液压推动器蜗轮蜗杆传动齿轮传动
- JYB60×1.25型运输绞车制动系统研究与改造被引量:1
- 2018年
- JYB60×1.25型运输绞车电动机功率90 k W,滚筒φ710 mm,制动轮φ1 080 mm,减速比i=40.88;电力液压推动器BYT320/20,基准层上钢丝绳额定张力F=58.8 kN,基准层上钢丝绳速度v=1.25 m/s。该绞车在我国煤矿企业普遍使用,虽然促进了生产,但制动系统存在问题[1-5]。该绞车有3副闸:1副离合闸和1副工作闸,手动操作;1副安全闸,电-液动操作;工作闸与安全闸作用在一个制动轮上,经过核算其制动能力不能满足《煤矿安全规程》和国家标准的要求,需要对该运输绞车的制动系统进行改造[6]。
- 张百飞姚继权李秋红乔岑飞雪
- 关键词:运输绞车制动系统《煤矿安全规程》电力液压推动器电动机功率
- 可转位车刀片可视化设计的研究被引量:1
- 2013年
- 为了提高可转位车刀片的研发效率,在AutoCAD VBA软件中开发了可转位车刀片三维参数化、可视化程序。采用该软件可快速提高可转位车刀片三维建模效率,同时该模型也可进行静力学、动力学和热力学分析等后处理。通过有限元分析能够全面了解刀具的各方面性能,为优选刀片参数提供参考。
- 姚继权赵书强张身厚陈新郭向阳
- 关键词:AUTOCADVBA可视化参数化
- 块式弹簧闸在KJ型矿井提升机制动技术改造上的应用被引量:4
- 2015年
- K J型矿井提升机是我国建国初期生产制造的仿苏产品。卷筒直径2~5 m,其中,3 m及以下是仿苏БM型,3 m以上是ЩПM型(前苏联新克拉马托尔工厂生产)。3 m以下的,我国从1953年在抚顺重型机器厂生产,1958年后转移至洛阳矿山机器厂成批生产,到1965年停产,总共大约生产900台,
- 韩跃姚继权王家琪赵博林王国富
- 关键词:KJ重型机器厂制动梁二级制动
- HKMZ-2×5×2.3型提升机制动系统技术改造方案研究被引量:4
- 2017年
- 开滦集团林西矿业分公司的HKMZ-2×5×2.3型单绳缠绕式提升机是前苏朕新克拉玛托尔机器制造厂于1947年7月生产制造,其滚筒直径为5 m,最大静张力为27 t,最大静张力差为15 t,提升容器为双9 t的底卸式箕斗,采用1 300 k W直流电动机驱动,提升速度为12 m/s,提升高度为553 m,制动轮直径为4.8 m,是该公司的主要提升设备。该提升机已使用70年,运行稳定,可靠性高,曾为林西矿乃至开滦集团的建设发展作出重大项献。由于运行时间太久,
- 王录军姚继权杜英男
- 关键词:制动轮
- 7 m锥形滚筒提升机制动系统技术改造研究
- 2018年
- 通过对7m锥形滚筒提升机原制动系统进行分析与核算,发现其制动性能不能满足安全生产要求.必须进行改造。经过分析和研究,确定采用块式液压弹簧闸方案,充分利用原有制动系统构件.具有结构简化、造型美观、制动性能可靠等优点,有效地缩短改造时间,产生了较好的经济效益和安全效益。
- 赵永生乔岑飞雪张百飞王家琪姚继权
- 关键词:提升机
- 纵轴式掘进机履带行走系统张紧力仿真研究被引量:2
- 2012年
- 为了研究纵轴式掘进机钻进截割时的履带张力特性,结合拉格朗日第二类方程,应用离散体动力学模型法,建立了掘进机履带行走系统的动力学微分方程,仿真得出掘进机履带张力曲线,并对履带张力波动情况进行了分析。研究表明,随着掘进机履带张紧力的加大,履带之间的张力变大,张力波动也增大,该成果也为研究履带式车辆动力学问题提供了参考。
- 姚继权李晓豁朱宇陈新
- 关键词:纵轴式掘进机MATLAB动力学仿真
- 掘进机履带行走系统液压控制器设计研究
- 2013年
- 介绍了纵轴式掘进机履带行走机构的结构组成,通过建立其行走机构中的张紧油缸液压系统控制模型,编制Matlab程序,利用Matlab软件功能,进行P、PI、PID控制器设计并比较,确立了系统采用PID为最优控制器,并得到了最优控制参数。通过对系统的稳定性进行分析,结果表明,PID控制使系统具有较好的动态性能和较高的稳态精度。
- 朱会东郭向阳姚继权
- 关键词:掘进机履带控制器MATLAB
- 纵轴式掘进机截割时履带的振动力学分析研究被引量:6
- 2011年
- 掘进机在截割煤的过程中,受到外界随机动载荷的作用,掘进机的受力情况变得非常复杂,通过建立纵轴式掘进机上下截割时的动力学模型,求解出掘进机在不同工况下的履带振动变化情况,得出掘进机履带在不同工况下的受力仿真曲线,为研究掘进机工作时的动态特性等提供理论依据。
- 姚继权李晓豁赵书强焦丽
- 关键词:掘进机振动