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某难 选 金矿石 选 矿试验研究 被引量:1 2024年 对某难 选 金矿石 进行了详细工艺矿物学研究,并在此基础上开展提金试验研究。结果表明,矿石 中金矿 物粒度细且分散分布于载金矿 物中。采用强化浮选 工艺回收该难 选 金矿石 ,浮选 时添加调整剂XPT511能有效提高金的浮选 指标,闭路浮选 试验获得了金品位22.91 g/t、回收率62.85%的金精矿。 牛芳银 郭彩莲 宁新霞 王重阳 翟旭东关键词:难选金矿石 赋存状态 浮选 金 甘肃某难 选 金矿石 选 矿工艺研究 被引量:5 2023年 为提高甘肃某难 选 金矿石 选 矿指标,根据矿石 性质,对比了浮选 —尾矿氰化浸出工艺、原矿焙烧—氰化浸出工艺和生物氧化—氰化浸出工艺流程。结果表明:相比浮选 —尾矿氰化浸出工艺、原矿焙烧—氰化浸出工艺,在较优条件下,生物氧化—氰化浸出工艺金浸出率分别提高16.67百分点、5.14百分点,且生物氧化具有投资少、能耗低、无污染等优点;生物氧化—氰化浸出工艺更有利于该金矿石 的开发利用,金浸出率为85.46%。 石磊 石磊 王艳 雷力 王艳关键词:难选金矿 浮选 生物氧化 氰化 国外某含蛇纹石绿泥石微细粒难 选 金矿石 选 矿试验 被引量:5 2021年 国外某金矿 主要有价元素为金、铜,银达到综合利用标准。脉石矿物中蛇纹石、绿泥石含量较高,导致现场浮选 精矿的金品位不高,尾矿含金1.8~2.0 g/t。为优化现有浮选 工艺流程及药剂制度,基于矿石 性质,采用浮选 —浸出工艺进行金矿 提纯研究。结果表明:(1)试样在磨矿细度为-0.074 mm占90%、六偏磷酸钠用量为2500g/t、1801+戊基黄药用量为40+70 g/t、松醇油用量10 g/t的条件下,采用2次粗选 、3次扫选 、1次精选 闭路浮选 流程处理,可获得金品位158.6 g/t、金回收率73.40%的金精矿,金精矿铜品位8.79%、铜回收率73.75%,银品位321.8 g/t、银回收率74.22%。(2)采用环保提金剂圣的对闭路浮选 尾矿进行浸出,当pH调整剂石灰用量为2000 g/t、圣的用量为3000 g/t、浸出时间为24 h时,金浸出率为80.00%。试验最终取得金综合回收率为94.68%的良好指标,研究结果为该类型金矿 资源的有效回收提供了借鉴。 朱国庆 杜淑华 夏亮 吴磊 余长军关键词:泥化 碳酸盐型难 选 金矿石 选 矿工艺流程试验研究 被引量:4 2020年 碳酸盐型难 选 金矿石 含碳较高,碳在生产流程中循环,造成现场生产指标较差。为了提供较好的流程改造方案,对复杂碳酸盐型难 选 金矿石 开展了选 矿工艺流程试验研究。根据矿石 的特点,采用常规浮选 工艺流程、分段精选 流程、二段粗精矿返回一段球磨,一次精选 尾矿和一段粗选 尾矿给二段球磨流程、粗选 一段磨矿中矿再磨再选 流程四种试验方案和闭路试验指标进行对比分析,结合现场生产场地实际情况,最终推荐采用二段粗精矿返回一段球磨,一次精选 尾矿和一段粗选 尾矿给二段球磨流程,闭路试验获得金品位58.89g/t,金回收率为86.70%。 杨俊龙 郭艳华 郭海宁 廖雪珍关键词:中矿再磨 辽宁某含碳难 选 金矿石 浮选 试验研究 被引量:3 2019年 以辽宁某含碳难 选 金矿石 为研究对象,通过X射线衍射、化学组成分析对原矿工艺矿物学性质进行了研究。结果表明,原矿金品位为2.45 g/t,并含有4.38%的碳,金主要赋存在硫化矿物中,主要载金矿 物为黄铁矿,主要脉石矿物为石英。分别采用常规浮选 和先脱碳后浮金流程进行了浮选 对比试验,结果显示在磨矿细度-0.071 mm占90%,CaO用量为800 g/t,CuSO4用量为400 g/t,混合捕收剂总用量为60 g/t(其中丁基黄药和25#黑药的比例为1∶5)的条件下,采用1粗2精3扫的浮选 流程,获得了金品位14.33 g/t和金回收率67.60%的浮选 精矿;相比于常规浮选 流程,预先脱碳浮选 指标较差。即矿石 适宜采用常规浮选 流程处理。 李明阳 陈泽 胡义明 高翔鹏 魏德洲 刘军关键词:浮选 药剂制度 某难 选 金矿石 选 矿试验 被引量:3 2018年 某难 选 金矿石 金品位3.21 g/t,嵌布粒度较细,金主要赋存状态为单体金、裂隙金、包裹金,主要载金矿 物为石英、黄铁矿、褐铁矿、长石。为回收利用矿石 中的金,通过比较单一浮选 、重选 —浮选 、重选 —浮选 —磁选 3种工艺后,采用重选 —浮选 —磁选 流程进行选 矿试验。结果表明,在磨矿细度-0.074 mm 72%的条件下,原矿经重选 —1粗2精2扫闭路浮选 —磁选 流程选 别,可获得产率6.71%、金品位40.57 g/t、回收率85.12%的混合金精矿,可供确定选 矿工艺流程参考。 陈松梅 梁雪峰 吴国富 黄国罡 李孟州 张运动关键词:金矿物 磨矿细度 重选 浮选 某微细粒难 选 金矿石 选 矿工艺研究 被引量:7 2018年 某大型金矿 矿石 性质较复杂,脉石矿物种类繁多,金矿 物主要是自然金和银金矿 ,金矿 物嵌布粒度微细、嵌布关系十分复杂,大部分金矿 物被硫化物、难 溶硅酸盐及碳酸盐矿物包裹,矿石 磨至-71μm占80%时仅有约10%的金矿 物实现单体解离。为确定该矿石 的开发利用工艺,分别进行了单一氰化浸出工艺、单一浮选 工艺、浮选 —氰化浸出工艺研究。结果表明,采用单一浸出工艺处理矿石 ,在磨矿细度为-38μm占96%,浸出液固比为3∶1,石灰用量为3 000 g/t(p H=11.5),氰化物初始浓度为0.05%,浸出时间为6 h情况下,金浸出率仅达61.59%。矿石 在磨矿细度为-71μm占80%的情况下,采用2粗1精1扫、中矿精扫选 后返回的闭路流程处理,获得了金品位为33.57 g/t、金回收率为51.60%的金精矿,尾矿金品位仍高达1.67 g/t。以单一浮选 试验结果为基础,对浮选 金精矿进行焙烧—浸出,对浮选 尾矿进行直接浸出,金总回收率达79.32%,明显优于单一氰化浸出工艺或单一浮选 工艺的回收效果。 陈慧杰 张莉 蒋升国 王星关键词:浮选 氰化浸出 浸出率 贵州某含砷含碳难 选 金矿石 选 矿试验 被引量:4 2017年 贵州某金矿石 金品位1.40 g/t,含砷1.75%、含碳2.26%,金主要以微细粒浸染状嵌布于黄铁矿和毒砂中,脉石矿物以石英、白云母和高岭石为主。为实现该金矿 资源的回收利用,分别采用浮选 —重选 联合流程和全泥氰化浸出流程进行试验。结果表明,原矿磨矿至-0.074 mm90%,在活化剂硫酸+硫酸铜用量1 500+300 g/t、组合捕收剂异戊基黄药+丁铵黑药用量120+60 g/t的条件下,原矿经2粗2精3扫—高品位中矿二次精选 —浮选 尾矿摇床重选 流程选 别,可获得产率6.90%、金品位15.74 g/t、回收率75.68%的综合金精矿,相比原矿全泥氰化浸出工艺仅13.82%的金浸出率,指标较优,实现了该金矿 资源高效回收。 王恩祥 卢琳关键词:金矿石 浮选 重选 氰化浸出 提高某难 选 金矿石 金精矿品位的浮选 试验研究 被引量:6 2017年 某难 选 金矿石 含金1.97 g/t,矿物组分复杂,独立金矿 物嵌布粒度细,主要载金矿 物黄铁矿嵌布粒度粗细不均,同一种矿物少部分是载金矿 物而大部分为不含金矿 物,导致金精矿不含金杂质矿物含量高,金精矿品位较低。为提高该金精矿品位,采用高效捕收剂MA与丁基铵黑药组合,金精选 添加适量的分散剂六偏磷酸钠,通过一次粗选 、两次精选 、两次扫选 的闭路试验流程,最终获得金精矿含金50.51 g/t、含银1 180.8 g/t,金回收率为93.96%、银回收率为90.13%。金精矿中金品位得到有效提高。 陈晓芳 梁治安关键词:难选金矿石 嵌布粒度 高效捕收剂 某含砷微细粒难 选 金矿石 选 矿工艺试验 被引量:2 2016年 为合理高效回收某含砷微细粒金矿石 ,在对原矿性质研究的基础上进行了提金工艺研究。试验采用浮选 —常温常压碱性氧化预处理—氰化浸出联合工艺处理该矿石 ,获得了浮选 金品位为63.8 g/t、金回收率为92.08%的金精矿,处理后的精矿金氰化浸出率达到88.56%,选 冶总回收率达到81.55%,实现了金的有效浸出。 高杨 张家琪 胡志刚关键词:金矿石 微细粒 氰化浸出
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